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造紙污泥專用單螺旋擠壓機的抱軸原因及其解決措施
來源:本站 作者:匿名 發(fā)布:2021/10/23 修改:2021/10/23
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針對造紙污泥富含纖維的特性及最新環(huán)保要求,有針對性的開發(fā)了造紙污泥專用單螺旋擠壓機,用于造紙污泥的深度擠壓脫水。由于要求出料干度高,因此在設(shè)計螺旋軸時選取較大的壓縮比(i=3~5),造成出料端擠壓壓力非常大。在使用過程中,在出料端經(jīng)常出現(xiàn)“抱軸”現(xiàn)象,即物料與螺旋軸抱在一起旋轉(zhuǎn),不隨螺旋軸的旋轉(zhuǎn)而前進,造成既不進料也不出料的現(xiàn)象。通常需要打開濾鼓進行清理,耗費大量人力、物力,使設(shè)備無法連續(xù)工作。針對這種情況,我們決定對該設(shè)備進行分析、改進,以消除其在這種工作條件下的缺陷。
1 分析出現(xiàn)“抱軸”的原因及解決問題的思路
經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn),出現(xiàn)“抱軸”的原因,是因為物料與螺旋軸的摩擦力大于物料與濾鼓篩網(wǎng)的摩擦力造成的。要想解決“抱軸”問題,必須使物料與濾鼓篩網(wǎng)的摩擦力大于物料對螺旋軸的摩擦力。
通過對設(shè)備結(jié)構(gòu)進行分析,造成“抱軸”的原因主要有以下幾個方面:
、艍赫毫Υ,當污泥在出料端承受來自螺旋軸強大的擠壓力,致使污泥密度大大增加,污泥與螺旋軸的摩擦力也隨之增大,另外由于造紙污泥中富含細小纖維,當污泥受擠壓后,其表面的細小纖維也會增大與螺旋軸的摩擦力。
⑵螺旋軸體及螺旋葉片表面粗糙,由于螺旋軸體表面采用熱壓不銹鋼板包裹,螺旋葉片采用熱壓不銹鋼板與螺旋軸體焊接為一體,造成整個螺旋軸表面都比較粗糙。
、呛Y網(wǎng)的開孔形狀,當篩網(wǎng)開成均勻的圓孔時,物料與篩網(wǎng)的摩擦力較小,當篩網(wǎng)開成與濾鼓長度方向一致的長孔時,物料與篩網(wǎng)的摩擦力較大。
現(xiàn)在對以上問題逐個進行分析:
第一,壓榨壓力大,由于需要獲得高干度的污泥,必須依靠強大的擠壓力才能將污泥中的水分擠出來,因此這一條無法改變。
第二,螺旋軸體及螺旋葉片表面粗糙,由于該螺旋軸全部采用不銹鋼材質(zhì)制作,且直徑1m,長度9m,進行拋光處理,難度太大,即使完成拋光工序,也無法確保能解決“抱軸”問題。
第三,篩網(wǎng)開成長孔雖有助于物料與篩網(wǎng)摩擦力的增加,但篩網(wǎng)厚度不變的情況下,強度有所降低,并且摩擦力增加有限,無法從根本上解決“抱軸”問題,而且還會使物料的流失率增加。
通過以上分析,我們認為僅靠對原有設(shè)備部件進行完善,無法達到根治“抱軸”問題的目的,鑒于此,我們決定轉(zhuǎn)變思路,看能不能在濾鼓的結(jié)構(gòu)上找到突破口,在濾鼓上人為的設(shè)置一防滑裝置,以達到防止物料“抱軸”的目的。
2 濾鼓結(jié)構(gòu)改進
首先我們對原有濾鼓的圖紙進行分析,原有濾鼓內(nèi)孔為一直徑為φ1000mm的圓形,與螺旋軸外圓尺寸一致。綜合考慮現(xiàn)有加工條件,我們將濾鼓內(nèi)圓設(shè)計成近似橢圓形,長軸尺寸1075mm,短軸尺寸1000mm,并在兩半濾鼓之間,即長軸處增加16mm厚的防滑板,使兩防滑板相距尺寸與螺旋軸外圓一致,即1000mm,并使橢圓短軸尺寸與螺旋軸外圓一致(見圖1)。
圖1
濾鼓結(jié)構(gòu)改進后,防滑板凸進濾鼓內(nèi)孔約37mm。工作時,可利用防滑板對物料旋轉(zhuǎn)方向的阻力來克服物料與篩網(wǎng)摩擦力不足的缺陷,迫使物料隨著螺旋軸的旋轉(zhuǎn)而前進,從而解決“抱軸”問題(見圖2)。
圖2
由于“抱軸”只出現(xiàn)在擠壓力非常大的出料端,即最后兩節(jié)濾鼓處,因此,我們只將最后兩節(jié)濾鼓換成改進后的橢圓濾鼓,并在兩種濾鼓之間增加過渡節(jié),實現(xiàn)兩種濾鼓的聯(lián)結(jié),設(shè)備整體結(jié)構(gòu)。(見圖3)。
圖3
3 結(jié)語
通過對濾鼓結(jié)構(gòu)的改進,并在客戶現(xiàn)場進行72h連續(xù)運行檢驗,未出現(xiàn)“抱軸”現(xiàn)象,證明該方法徹底的解決了該設(shè)備運行中出現(xiàn)的“抱軸”問題。
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